yuanbozq 发表于 2011-6-28 16:00

自动测硫仪常见气路故障分析与改进


煤中全硫量是评价煤炭质量的重要指标之一。为快捷、准确分析全硫含量,我们采用自动测硫仪对煤中硫进行分析。下面,就多年使用过程中出现的气路故障及排除方法作简述。
气路部分故障:
空气净化系统的抽气速度将直接影响整个测试结果。浮子流量计的流量指示必须保持在1000ml/min。
(1)如流量偏低,因不能将分解出的二氧化硫气体及时抽到电解池内滴定,会导致结果偏低
(2)流量偏高时,会将燃烧管中的硅硫铝棉从恒温区抽到燃烧管的异径处,煤样未完全燃烧便抽到电解池中,结果同样会偏低
(3)当抽气量小于1000ml/min时,应检查管路是否漏气:瓶塞是否压紧;药物是否因受潮而阻塞;过滤器是否脏了增加了气阻。最后检测微型气泵是否故障。普通气泵很容易隔膜破损漏气,最好采用高品质微型气泵以提升整机可靠性,比如,GAST、KNF或国内“成都气海”的微型泵很可靠。
(4)应同时检查燃烧管中硅酸铝棉是否堵塞。硅酸铝棉透气性能不好,也会造成结果偏低。此时,应更换燃烧管中的硅酸铝棉,其厚度应为3~4毫米,而且圆周薄中间厚
(5)磁力搅拌器转速应控制在1500rpm左右,以减小电解电压对吸附反应的影响。如速度过小,电解出的碘不易扩散,沾污电极,发生拖尾现象,使结果偏低。另外,电压质量的好坏直接影响搅拌器的转速,也是造成拖尾的原因之一。总之,出现拖尾时要从多方面查找原因:如燃烧管断裂、出现沙眼等,都直接影响结果,使测值偏低。
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